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盘江煤电(集团)公司降服瓦斯保安全 连续七年无“一通三防”重特大事故
2006-08-17 16:27  文章来源:六盘水日报
文章类型:转载  内容分类:其它

在盘江煤电(集团)公司,无论任何时间、任何工作地点、任何原因,只要瓦斯浓度超过3%,超限矿井的矿总工程师或相关负责人必须到公司学习提高认识。这一规定是公司瓦斯管理的一项重要纪律。
盘江煤电(集团)公司近年来坚持走技术改造、装备更新、职工培训与强化管理相结合的路子,瓦斯治理工作取得了显著成效。1999年以来,全公司安全生产形势趋于稳定,连续7年杜绝了“一通三防”重特大事故的发生。
瓦斯是煤矿安全生产中最大的“杀手”。在盘江煤电(集团)公司现有的6对生产矿井中,有5对是瓦斯突出矿井、1对属于高瓦斯矿井。为此,公司历届党政领导始终把瓦斯治理工作放在突出位置抓紧抓好,从过去的经验型走向了科学化,并提出瓦斯治理必须与采掘工程同时设计、同时施工、同时验收的原则,由过去的边生产边治理过渡到现在的提前治理,要求工作面在生产前瓦斯治理工程必须到位。
在生产过程中,集团公司各矿把主要进回风巷断面由过去的7平方米至10平方米扩大到现在的14平方米至16平方米以上,有效降低了矿井通风阻力;井下局部通风机也已全部实现“双风机双电源和自动切换”,提高了局部通风的稳定性,大大减少了掘进工作面瓦斯超限的次数。通过不断完善抽放系统改造,加强矿井通风系统改造,优化矿井通风网络等措施,杜绝和减少了生产过程中的瓦斯超限,矿井风量由2004年的70195立方米/分钟增加到现在的82456立方米/分钟,系统更加合理、稳定、可靠。
不断完善瓦斯监测系统是降服瓦斯“杀手”,确保安全的有力保障。该公司按照“瓦斯治理要有把握、留有余地”原则,要求采煤工作面生产前的瓦斯浓度必须控制在0.8%以下,从而提高了安全管理标准,增强了安全系数。同时,该公司在所有全负压通风巷道都安设了瓦斯传感器,实现了全公司联网24小时集中监控,最大范围实现“监测监控”,使井下任何一个角落只要瓦斯浓度增大,都逃脱不了监测设备的“眼睛”。
集团公司始终把职工培训教育作为安全管理的基础,目前已建立了“集团公司、矿、区(队)”三级培训机构,各矿现已建立了专门的瓦斯抽采队伍,全公司现有特种作业人员11600余人,其中“一通三防”专职人员1800人,严格贯彻“先抽后采、监测监控、以风定产”的十二字方针,采取了本煤层钻孔抽采、顶底板巷道穿层钻孔预抽、高位抽采巷抽采、高位钻场钻孔抽采以及采空区上隅角留管辅助抽采、工作面短孔排放等综合治理措施,收到了良好的成效。如今,该公司建成地面永久瓦斯抽采站15座,安设抽采泵62台,敷设瓦斯抽采主管道12万米,抽采系统能力达到了3000 立方米/分钟。2005年该公司抽出瓦斯量达1.66亿立方米,抽采率达到50.3%。
为真正降服瓦斯“杀手”,集团公司不断强化瓦斯防突管理,建立瓦斯超限报告制度,努力构建落实立体消突的理念和战略布局,在立体空间上采取综合防突措施,克服平面防突措施的不足,从根本上消除瓦斯突出危险。
在瓦斯利用方面,该公司已先后在山脚树矿、月亮田矿和土城矿建成3个1万立方米的储气罐开发了瓦斯利用工程,有两个矿开展了瓦斯发电工作,到目前为止,已有近6000户居民燃用煤层气,2005年煤层气发电量达到500万千瓦时。但集团公司2005年抽采了1.66亿立方米煤层气,只用了651万立方米,利用率仅为3.91%。据悉,该公司今后将不断加大瓦斯利用力度,充分利用现有的低浓度瓦斯发电技术,提高瓦斯的利用率,以用促抽,以抽采促安全和减少环境污染,真正把瓦斯治理落到实处。



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